水泥窑余热发电系统运行维护与故障排除
纯低温余热发电技术日趋成熟。 对于正常运行的余热发电系统,提高开机率成为提高发电效率的关键。 汽轮机及发电机系统的故障是发电系统故障中最难处理的。 但是,只要熟悉系统性能,积累操作经验,就可以及时分析处理故障,保证系统的正常运行。 以下是常见余热发电系统的运行维护及故障排除。
余热发电系统中汽轮机及发电机系统的振动
汽轮机和发电机的振动越小越好。 有的汽轮机系统运行非常平稳,几乎没有振动,有的满足运行要求(垂直振动<30μm,水平振动<50μm),但振动明显。 当然,系统振动与设备的制造质量和安装质量密切相关。 对于已经投入运行的系统,更重要的是加强维护保养,精心操作。
1、严格按照规程要求操作
大多数振动是由于操作不当造成的。 根据运行经验,1号和3号轴瓦是影响汽轮机和发电机振动的关键部件。 例如,汽轮机停机前运行稳定,重新启动后系统振动,从1号轴瓦开始,然后带动3号轴瓦,最后引起整体振动。 当时水平振动量达到60-70μm。 减轻负荷后,症状略有缓解,最后车子被迫停了下来。 系统检查未发现异常,运行记录发现系统冲洗时,进汽压力达到1.3MPa,进汽温度330℃。 正常的冲洗条件应为进汽压力达到1.0MPa,进汽温度为250℃。 参数太高。 这样很容易造成汽轮机上下汽缸受热过快,膨胀不均。 汽轮机并网时膨胀只有1.7mm真空滤油机,但正常情况下应该在3.0mm以上,说明系统没有膨胀。 严格按照规定要求,重启机器,系统恢复正常。 此外,润滑油温度对汽轮机的振动也有一定的影响。 当蒸汽参数较低,汽轮机负荷不大时,应提高温度,当达到额定参数时,应适当降低油温。 一般情况下,保持在39℃左右为宜。
2、润滑油品质对振动的影响
HU-30汽轮机油通常用于汽轮机的润滑,油质应符合-81级要求。 润滑油在运行中受到高温高压蒸汽的侵蚀,容易造成水分超标。 严重时会发生乳化,直接影响系统的安全运行。 汽轮机正常运行时振动逐渐增大,监测轴瓦摩擦声,声音涩。 怀疑是润滑油有问题。 检测结果表明,含水量严重超标。 更换润滑油后,故障消失。 同时购置了一台TL-100真空滤油机,对油品进行在线过滤,确保油品质量长期稳定,运行效果良好。
余热发电系统并网困难
发电系统同时并网需要满足一定条件:发电机与系统电压之差不大于10%,发电机输出电压频率与系统电压频率相同。 两侧电压通过调节励磁来匹配,匹配频率通过调节汽轮机的转速来实现。 当条件满足时,系统通过关闭并网开关并网。 并网困难主要表现在以下两个方面。
1.频差大
发电机输出电压的频率是通过调节汽轮机的转速来实现的。 纯低温余热发电机组调速系统采用数字式电液调节控制系统,主要由转速传感器、数字式调节器、电液转换器(CPC)、油动机、调节器等组成。蒸汽阀等部件。 汽轮机并网后,频率波动较大,无法通过调节实现。 最后用煤油清洗油马达,恢复正常。 说明液力机构油孔堵塞,造成液力传动失效,汽轮机转速无法调节。 建议通过滤油机在线过滤油液,并定期更换CPC前端的滤油器滤芯,确保油液质量,使系统长期稳定运行。
2、并网开关不能闭合
在系统同时满足并网要求的情况下,如果已发出并网命令,并网指示灯也会显示合闸开关,但会瞬间消失,表示系统尚未成功并网。 发电机保护柜上的并网开关有2个指示灯,绿灯表示开关断开,未并网; 红灯表示开关闭合,并网成功。 一般情况下,并网不成功时红灯熄灭后,绿灯应亮,表示系统未并网。 但当出现故障时,红灯瞬间熄灭后绿灯不亮,说明并网开关系统有问题。 检查并网开关,发现辅助开关触点触发机构不灵活,经处理后正常。
余热发电系统中的涡轮转速波动
汽轮机组正常运行时,转速比较稳定,即使有波动,也可以通过数字调节器自动修正。 一般505设置的纠偏速度步长为2r倍。 如果CPC的开度已经达到100%,但是涡轮转速降到2还不能稳定,说明系统已经出现故障。 机组转速异常波动有以下两种可能。
1、系统保护动作
当发电系统正常停机时,需要先脱离电网运行。 正常运行时,先按规定将负荷降为零,然后打开并网开关,再去励磁。 此时,当并网开关导通时,会向数字调节器发出去耦信号。 505收到信号后会自动降低汽轮机的转速,即保持汽轮机在2℃运行,以保护系统安全运行。 系统并网时也会出现同样的情况。 如果并网开关不动作,也会向数字调节器发出卸载信号。 原理是一样的。 但是,如果没有出现保护动作,则表示系统存在故障。 比如并网开关失灵,如果并网开关失灵,并网开关的辅助开关不能正常发出故障信号,汽轮机维持原来的转速,应该付出足够的代价注意。 当然,如果DCS系统启动保护动作,主汽阀将被磁断路器关闭,此时汽轮机转速降为零。
2、供汽系统故障
如果蒸汽输送系统出现故障,汽轮机机组的转速会因燃气量的波动而波动。 例如,汽轮机机组在低速预热时的转速是正常的。 当速度增加到1时,速度波动剧烈。 也急剧下降,而SP和AQC两台锅炉的供汽压力和温度均正常。 打开主汽阀前高压电动阀的旁通阀,系统恢复正常。 故判定主汽阀前高压电动阀故障。 停车检查,打开高压电动阀后发现阀芯和阀杆脱落。 阀芯脱落堵塞气路,导致汽轮机进气不足。 进一步分析,该阀为上大下小的高压楔式闸阀。 阀芯脱落时,被压力为1MPa的蒸汽吹走,气路不堵塞。 在电液转换器CPC的调节下,气流不断变化,导致主汽阀前后压力0~1MPa往复变化,速度波动剧烈。
余热发电系统汽轮机超速故障
一般情况下,汽轮机首次启动、大修及停运一个月后,应进行超速动作试验,以验证电调系统和应急断路器的准确性。 试验安排在以20%额定负载运行1小时后进行。 将负载降为零,先进行电气超速测试,放入“超速测试许可”,将速度增加到3,ESC超速保护应动作。 再次进行机械超速试验,将转速提高到3300~。 此时,应急断路器应动作,否则必须立即用手启动应急断路器,停机并调整应急断路器动作。
对于9MW汽轮机组,设定的转速保护值为12%,超过该值DCS系统保护停机。 超速故障主要有两种可能:一是高压蒸汽参数异常,压力、温度超过额定值真空滤油机,CPC无法调整; 二是发电机励磁系统故障。
还有一种现象会引起DCS系统超速报警,但实际上汽轮机系统并没有超速,所以要引起重视,就是由于辅助开关失灵而发出停机信号。并网开关,505调压器收到信号后正常停机 主汽阀依次关闭,汽轮机转速开始下降。 通常应提前断开并网开关,使系统解耦,但实际上并网开关并没有断开。 这时,电网开始向发电机供电,使其变成电动机。 带动汽轮机高速被动运转,引起超速报警。 例如,某汽轮机组在正常运行时,因并网开关失灵而突然停机。 停车前没有报警。 停机后DCS报12%超速故障,更换辅助节点后正常。 由此可见,并网开关非常重要,必须定期对其进行检查,以确保其正确运行。